采油三厂用时两年,研发补孔下泵联作技术
一趟管柱完成补孔下泵两项作业
在油田尚属首次,应用的22口井节省费用77万元,每口井节约作业时间1天
想要给老井打开新油层,得进行补孔和下泵作业,过去得两趟起下管柱才能实现。能不能一趟管柱就完成补孔和下泵呢?11月19日,记者在采油三厂工程技术大队得到了肯定的答案。
王荣久介绍,大庆油田有射孔下泵联作技术,一趟管柱能实现射孔和下泵作业,可是这个技术并不适用于老井。老井的老油层已经开过孔,想要打开新油层去补孔时,需要靠压力点火起爆,老油层的孔会泄压,所以不能实现老井的补孔下泵联作,只能起下两趟管柱。另外,如果补孔后油层压力过高,需要压井或者自喷泄压后才能下泵采油,对安全环保及油层保护是个考验,对油井的产量有一定影响。
“我们这个补孔下泵联作技术刚通过厂里验收,是大庆油田首次实现一趟管柱完成补孔和下泵作业。我们与试油试采工技大队配合,理论与实践相结合,用了近两年时间研究了这项技术。”负责该项目的工程技术大队综合室副主任王荣久说。
为此,2012年4月,采油三厂工程技术大队成立项目组,与试油试采工技大队配合,着手进行研究。“当时我们就琢磨,老井打不起来压力,得先设计一个点火的工艺管柱。”王荣久说。经过设计、研究、改进、实验,他们采用双皮碗封隔器封隔老油层,形成一个密封的空间,“攒”足压力,让下一趟管柱点火成为可能。
压力上来了,火也能点着了,但封隔器上面是泵,下面是油层,油层和“动力”被隔开了,油怎么采出来呢?项目组提出设想和方案,并积极与试油试采工技大队沟通,共同设计了全通径起爆器,最终实现了在补孔点完火的同时打开抽油通道。
目前,补孔下泵联作技术在油田共应用了22口井,其中采油三厂应用11口井,其他采油厂应用11口井。“这22口井共节省费用77万元,每口井节约一起一下管柱作业时间1天,而且减少了工人的劳动强度,解决了井控环保问题,加快了投产速度,在老井补孔井中具有重要意义和推广前景。”王荣久介绍说。